11月29日,宝鸡热电厂脱硫系统真空皮带脱水机改造工程顺利结束,经过试运行,达到额定出力,脱水效果良好,移交投入运行,为该厂“保发电、保供热、保冬奥”期间脱硫系统安全运行提供可靠保障。
该厂原真空皮带脱水机自建厂投运至今,已超出设备设计寿命,经常会出现跑浆漏浆,滤布堵塞,石膏含水率高等问题,影响着脱硫系统的安全运行,石膏品质差影响销售。针对这一技术难点,改厂决定以“换新不换型,勤调勤优化”为设备改造原则,成立由脱硫专业、环保检修与厂家三方组成的质量攻关小组,利用机组大修系统停运的有利窗口期,加班加点开始步入设备改造阶段。
在改造阶段,为有效延长设备使用寿命,该厂对易腐蚀垮塌的设备机架进行防腐处理和加固工作;针对滤布易堵塞造成的设备连续运行能力弱等问题,在滤布材料选取上也由原来聚丙烯材料换成了耐高温,耐腐蚀,抗拉力强,耐磨性好的聚酯材料;对胶带速度、进料量、料浆浓度、洗涤水量、真空度、洗涤区和干燥区等参数按照工况进行数次调试后,形成了一套规范化的设备运行参考标准,逐步将设备优化调整至最佳状态。
皮带脱水机可以通过控制脱水时长,延长废水系统投运时间,有效防止浆液污染造成的系统故障。石膏产出设备也恢复为圆盘脱水机+真空皮带脱水机双台运行模式,极大提升了副产物的产出效率与系统整体可靠性。
本次改造不仅让设备满足了各项技术指标要求,消除了保供期间设备单侧运行的安全风险,也提高了石膏品质和销量,为企业带来可观的经济效益,切实用实际行动践行了“大干一百天、争作新贡献”的号召。